广佛地铁夏南车辆段(软基处理)施工监理工作总结一、前言
广佛地铁夏南车辆段水泥搅拌桩是软基处理最重要的处理措施,采取的施工设计,施工方法。施工现场质量管理的优劣直接关系到软基处理加固的质量好坏.直接影响到上部结构物的质量.水泥搅拌桩施工组织设计,监理现场施工管理是十分重要的.
1.施工前监理控制
施工前,仔细审核施工单位呈报的水泥搅拌桩施工布孔设计图,根据工程地质资料,《软土地基深层搅拌桩加固技术规范》的有关要求,进行施工布桩图纸的修改,确定施工方案的可行性.
2 施工过程监理控制
确定(水泥搅拌桩)技术参数,A现场取土做室内配合比试验,配合比按三种水泥掺量(18%、20%、22%)进行配制。B按3种不同的水泥掺入量(16%、18%、20%),做3组试验桩.选好水泥掺量.确定浆液浓度(水灰比不小于0.55).施工工艺按“四搅四喷”施工工艺施工.确保工程质量达到设计要求.
3.桩位及桩高程的控制
按照设计要求与地质实际情况,水泥搅拌桩在施工布桩位时,进行校核。施工时桩位偏差不大于5cm.。对水泥搅拌桩进行桩长修改,使每根桩深度达到设计要求.
4.桩深及桩垂直度控制
每根桩施工时检查桩机钻杆是否垂直,根据导向架的吊锤偏移测定搅拌轴垂直度。桩身垂直度偏差超过1.5%时,及时处理。每根桩符合《建筑地基处理技术规范》要求.
5.水泥掺量及水泥浆控制
施工过程中,严格控制水泥浆液搅拌均匀度及水泥浆液的配制,严格控制水灰比(水灰比不小于0.55),比重不小于1.7,调制出的水泥浆须有较好的流动性、和易性,成桩后桩身强度较大,达到设计要求。
6.输送水泥浆控制
施工过程中注意检查输送水泥浆的连续性、输送喷浆管道过长及输浆管道堵塞或爆裂等问题,并及时处理。如停电时间过长应进行换浆处理,并保证搭接长度不小于50cm, 避免断桩现象。确保工程质量达到设计要求。
7.水泥搅拌机速度控制
水泥搅拌桩在施工过程中.搅拌机下钻速度控制在平均40秒/每米,提升速度控制在平均60秒/每米,下钻复搅速度控制在平均40秒/每米,复搅提升速度控制在平均60秒/每米,保证足够水泥浆与软土进行搅拌,确保工程质量达到设计要求。
8.水泥搅拌机钻头检查
A 施工过程中水泥搅拌机钻头会出现被粘性土包裹的现象,影响水泥浆的喷射,进而影响水泥浆和软土搅拌均匀度,如发现应进行及时处理.
B 检查水泥搅拌机钻头磨耗情况,钻头直径不能小于48cm,否则必须更换钻头,以确保成桩直径达到50cm.
9.水泥搅拌桩质量检验
(1)水泥搅拌桩施工7天后,采用轻便触探法进行桩身质量检验。
轻便触探 根,共有 根不合格,合格率为 。
(2)水泥搅拌桩施工28天后,用钻孔取芯的方法,检查成桩完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。
抽芯总数312根,其中扩大抽检8根,共有4根不合格(强度小于0.8mpa),抽芯合格率为98.7%。
(3)水泥搅拌桩单桩桩桩压板质量检验。检查单桩抗压强度.工程质量达到设计要求。
压板共计166根,全部合格,合格率达到100%。
二.结束语
广佛地铁夏南车辆段水泥搅拌桩2007年8月9日开始打试验桩。2007年8月26日开始正式施工,到2008年3月28日共完成66027根桩,累计完成758126.8延米,空桩49918.6米,通过有关部门质量检验。水泥搅拌桩工程质量符合设计要求 .
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